“林工,真对不起,因为我的失误耽误了进度。”小陈愧疚地说。
林夏拍了拍她的肩膀:“研发就是不断试错的过程,谁都有犯错的时候,重要的是及时改正,总结经验。”他看着实验台上的样品,“你看,这些样品就像我们的孩子,需要我们精心呵护,才能让它们完美地呈现在消费者面前。”
小陈点了点头,更加认真地投入到工作中。
一周后,实验终于取得了突破性进展。林夏发现,当ε-聚赖氨酸和纳他霉素的比例为1:2,且低温巴氏杀菌的温度控制在65℃、时间为30分钟时,杨梅汁在4℃冷藏条件下的保质期可以延长到35天,而且风味和营养成分几乎没有损失。
“太好了!我们成功了!”小陈兴奋地跳了起来。
林夏也露出了久违的笑容。他立刻将实验结果整理成报告,上报给张敏。张敏看到报告后,非常满意:“马上安排中试生产,同时联系第三方检测机构进行全面检测,确保产品符合国家标准。”
中试生产在盛华食品的工厂进行。林夏全程跟进,从原料筛选、榨汁、过滤、杀菌到灌装、包装,每一个环节都严格把关。他要求原料必须选用东山产区的优质杨梅,成熟度控制在85%-90%之间,榨汁过程中必须全程低温,避免风味物质流失。
然而,中试生产并不顺利。在灌装环节,由于杨梅汁的黏度比普通果汁略高,导致灌装速度变慢,而且瓶口容易出现溢漏现象。
“林工,这样下去,生产效率太低了,而且会增加损耗。”工厂的生产主管王师傅皱着眉头说。
林夏仔细观察着灌装设备的运行情况,思考着解决方案。“王师傅,能不能把灌装嘴的口径稍微调大一点,同时降低灌装速度,让果汁能够平稳地流入瓶中?”他提议道。
王师傅按照林夏的建议进行了调整,但效果并不理想。“还是不行,口径调大后,虽然流速快了,但溢漏现象更严重了。”
林夏陷入了沉思。他回到实验室,查阅了大量关于液体灌装的资料,发现可以通过添加少量的天然增稠剂,调整杨梅汁的流变特性,从而改善灌装效果。但增稠剂的选择必须谨慎,不能影响口感和健康。
经过反复筛选和实验,林夏最终选择了黄原胶——一种由微生物发酵产生的天然增稠剂,安全性高,而且在低浓度下就能有效改善液体的黏度和流动性。他将适量的黄原胶加入杨梅汁中,经过搅拌均匀后,再次进行灌装测试。
这一次,效果非常理想。杨梅汁的流动性变得更加平稳,灌装速度明显提升,而且瓶口溢漏的现象也得到了彻底解决。
“林工,您太厉害了!这个问题困扰了我们好几天,没想到您这么快就解决了。”王师傅佩服地说。
林夏笑了笑:“这都是大家一起努力的结果。生产过程中遇到问题很正常,只要我们共同想办法,就一定能解决。”