第73章 电路设计

林夏笑了笑,揉了揉发酸的眼睛:“别高兴太早,我们再测几组数据,确保在全温度范围内都稳定,然后写一份详细的解决方案,发给测试部和研发部。”

刚处理完温控模块的问题,林夏就收到了项目经理张姐的消息,让她去会议室参加项目评审会。会议室内,研发、测试、生产部门的负责人都在,投影仪上显示着“新能源汽车BMS(电池管理系统)电路板设计方案”的标题。

“林工,你们设计的BMS电路板,生产部反馈说贴片密度太高,SMT贴片时容易出现虚焊,能不能优化一下布局?”生产部经理李哥率先开口,手里拿着电路板的Gerber文件打印稿,“你看这里,两个0402封装的电容间距只有0.2mm,我们的贴片设备精度达不到,很容易焊错。”

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林夏接过打印稿,仔细看了看电容的布局位置。“这两个电容是用来滤波的,必须靠近芯片的电源引脚,否则滤波效果会下降。”她指着图纸,“不过我们可以把电容换成0603封装,间距扩大到0.3mm,既能保证滤波效果,又能兼容生产设备的精度。另外,我会在Gerber文件里增加定位标记,方便贴片设备校准,减少虚焊风险。”

“那成本会不会增加?客户对成本控制很严格。”采购部负责人问道。

“0603封装比0402贵一点,但单颗差价只有0.02元,整个电路板用20颗,总成本只增加0.4元,在客户的成本预算范围内。”林夏早有准备,拿出成本核算表,“而且优化布局后,生产良率能从85%提升到95%,反而能降低返工成本,总体是划算的。”

会议结束后,林夏回到实验室,开始修改BMS电路板的布局。她将0402电容替换成0603封装,调整间距,然后在电路板的四个角增加定位标记。修改完成后,她把新的Gerber文件发给生产部,同时附上一份《布局优化说明》,详细解释修改的原因和优势。

下午三点,林夏接到一个陌生电话,是大学同学陈默打来的。“夏夏,我创业做智能家居控制器,最近在设计电路板,遇到个难题,想请你帮忙看看。”陈默的声音有些急切,“我们的控制器在连接Wi-Fi时会出现死机,排查了好久,没找到原因,你有时间吗?”

林夏看了看日程表,下午没有紧急任务,便答应下来:“你把电路图和死机时的测试数据发给我,我帮你分析一下。”

半小时后,陈默发来文件。林夏打开电路图,发现Wi-Fi模块的电源直接从主控芯片的LDO输出端取电,而LDO的输出电流只有500mA,Wi-Fi模块在峰值工作时的电流需要800mA,明显供不应求。“问题找到了,是电源带载能力不足。”林夏拨通陈默的电话,“你在Wi-Fi模块的电源端加一个DC-DC转换器,把LDO的输出电压转换成3.3V,电流提升到1A,就能解决死机问题。另外,在转换器和Wi-Fi模块之间加一个100uF的钽电容,减少电流波动对模块的影响。”